Обновить

Продолжаем прокачивать навигацию на FPV

Уровень сложностиПростой
Время на прочтение12 мин
Охват и читатели8.1K
Всего голосов 4: ↑4 и ↓0+6
Комментарии6

Комментарии 6

а я все равно не очень верю что мощность процессора и особенно поток передаваемой информации так сильно влияет на число увиденных спутников, в отличии от включения asisted технологий. Если там настолько плохой обработчик кода, то он может даже терять именно инфу именно про спутники и они не отображаются, но обработка то происходит в первую очередь внутри чипа gnss, а координаты - небольшой пакет данных.

поэтому вангую что маленькая батаречка (ионистор) непосредственно на модуле gnss позволила "кешировать" нужные данные и некоторые запуски получились довольно "теплыми"

поэтому вангую что маленькая батаречка (ионистор) непосредственно на модуле gnss позволила "кешировать" нужные данные и некоторые запуски получились довольно "теплыми"

Я проверял это предположение, принудительно выполняя холодный пуск через u-center, а также выдерживая паузу в несколько дней между включениями.

еще возможно интересный вариант проверить это дело перепрошивкой в ardupilot/inav на то же самое железо (и на том же самом месте), код то там всяко другой

Мощность стороннего процессора не влияет от слова совсем, модуль GPS полностью самодостаточен, все эти обработки которые автор дёргает в коде лишь углублённый парсинг nmea ublox, не понятно зачем кстати. Вообще вся статья просто кричит о том что автор плохо понимает схемотехнику и принципы функционирования базовых элементов, либо это нейросеть вовсе. Снижать пульсации на выходе DC конвертера конденсатором это мягко говоря, кхм, не умно что ли

эти обработки которые автор дёргает в коде лишь углублённый парсинг nmea ublox, не понятно зачем кстати

Там есть видео, на котором показано сравнение производительности датчика до/после, вы можете проверить самостоятельно, влияет ли оптимизация парсинга.

Снижать пульсации на выходе DC конвертера конденсатором это мягко говоря, кхм, не умно что ли

Во-первых, конденсатор справляется с этой задачей, что показывает измерение размаха осцилографом.
Во-вторых, в статье я указал, что высокая производительность полётника от Джемку объясняется в т.ч. наличием полноценного LC-фильтра и, возможно, стабилизатора, который разместить на Матриксе/модуле затруднительно, поэтому был сделан эрзац, который опять же со своей задачей справляется.
В-третьих, целью было разобраться с конкретной проблемой, и с ней разобрались. Неканоничность решения меня мало волнует.

Заходим на https://app.betaflight.com

захождение туда это тема отдельной статьи, хорошо что не УК (на текущий момент)

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий

Публикации