Pull to refresh

Comments 4

Добили вертолетик :)

Он в принципе был рассчитан на 1 полет на 30 сек. Там на тему надежности особо не планировали.

В следующей версии подправят.

Также у них есть предположение, что из-за высоких оборотов при тесте на 2 800 оборотов эти сервоприводы подверглись воздействию резонансных колебаний, что повлияло на их конструкцию.

В оригинале:

Another theory is that the high-speed spin test left the upper rotor at a position that loads servos 1 and 2 in a unique, oscillation-inducing way that we haven’t encountered before.

То есть эта версия заключается не в "подверглись воздействию колебаний", которые "повлияли на конструкцию", а в том, что после остановки пропеллер оказался в таком положении, что на сервоприводы, при попытке поворачивать неподвижный пропеллер, приходится неожиданная нагрузка, вот они и осциллируют. Возможно проблема просто с настройкой PID регулятора сервомоторов.

Вы если зачем-то переводите текст на русский (и не помечаете как перевод), хоть делайте это без таких ошибок.

Sign up to leave a comment.

Other news