![](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/860/bf9/897/860bf9897da175fa5457a74f7398f5b6.jpg)
Японский модуль SLIM перевернулся при посадке на Луну, причиной стала поломка одного из двух двигателей аппарата. Из-за неправильной посадки солнечные батареи не смогли вырабатывать энергию, и аппарат отключили в 20:57 МСК 24 января, сообщает JAXA.
Анализ данных, которые удалось получить перед отключением питания, подтвердил, что SLIM достиг поверхности Луны примерно в 55 м к востоку от предполагаемого места приземления. Таким образом, основная задача миссии, демонстрация технологии посадки с точностью до 100 м, выполнена.
Специалисты JAXA получили технические данные навигации модуля перед посадкой, а также фото, сделанные при спуске и на поверхности Луны. Небольшие зонды (LEV-1 и LEV-2) также успешно отделились непосредственно перед прилунением. Многодиапазонная спектроскопическая камера (multi-band spectroscopic camera, MBC) на борту SLIM также работала и снимала фото, пока не отключилось питание.
![Фото, сделанное навигационной камерой SLIM после прилунения Фото, сделанное навигационной камерой SLIM после прилунения](https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/8cf/6e8/974/8cf6e897484a98c41d2370d0938201fd.jpg)
В JAXA поясняют, что непосредственно перед посадкой работа одного из двух главных двигателей прекратилась, причина сейчас выясняется. JAXA указывает, что солнечные батареи SLIM сейчас обращены запад, однако возможность выработки электроэнергии в будущем по мере перемещения Луны относительно Солнца сохраняется, а вместе с ней и возможность восстановления работы SLIM.
Запуск модуля состоялся 7 сентября с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима. Модуль прилунился 19 января в 18:20 МСК. Предполагалось, что аппарат будет изучать кратеры и рельеф Луны с помощью установленной на борту камеры.